新兴铸管,在稳步推进精益管理中实现降本增效
新兴铸管,在稳步推进精益管理中实现降本增效
当前,地缘政治风险高企,内外部环境严峻,对钢铁企业造成了极大影响。对此,新兴铸管提出了“抓市场、控风险、调结构、降成本”的方针,其中,与广大基层职工息息相关的即为“降成本”,我们应正确认识到如今“降成本”并不止于以往“节约用水用电”的泛泛而谈,而是要实事求是地结合工作实际,以降本增效为切入点和目标点,寻找身边“人、机、物、料”的改善契机。
随着精益管理在新兴铸管武安本级广泛开展,“谁精益、谁受益”逐步成为共识,其消除一切可以避免的浪费的核心思想更与降成本不谋而合。在稳步推进精益管理各项工作中,武安本级将精益思想与提升设备、工艺、操作水平等方面有机结合、力求实效,取得了一定成绩。
将精益思想运用至重要工序,保障产能提升
科威特UAH订单是公司出口史中最大的海外单体销售订单,关乎公司效益、更关乎公司社会声誉。然而,在实际生产中,高铝水泥内衬平均不合格率较高,影响合同执行度及物料消耗。铸管攻关小组对不合格管进行分类统计,确定了承口料流失、配比不当、涂衬拖轮破损的真因,通过精确控制下料量;扩大承口堵头内径,改善布料方式;优化下料系统、检修维护拖轮等系列改善措施,有效提高了高铝水泥内衬合格率。同时,改善小组结合实际改进了岗位标准,在生产过程中进一步降低了原料和设备成本。
随着1#2#烧结机产能增大,日落地烧结矿增高,有影响高炉生产风险。对此,炼铁攻关小组,通过人机料环法测六个维度总结出19条影响因素,并结合生产实际制定了稳定布料矩阵、缩小硅偏差、严控入炉质量三项改善方案,通过加强入炉实物质量检测、优化人员操作水平、坚持中心和边缘两道气流,最终实现了硅偏差降低0.029,铁水提产年效益可达200余万元。
将精益思想体现于设备管理,保驾生产顺行
武安本级焦化部达产达效关乎“再造一个新兴铸管”的使命任务,面对新工艺、新设备,焦化改善小组主动出击,在保证清洁绿色环保生产的前提下,对1#焦炉直行均匀系数开展课题攻关。小组成员在生产中查找问题真因,在解决问题中制定改善举措,在各项举措中总结经验得失。针对焦炉生产实际,从岗位工操作水平、加热制度、高低温火道控制、垂直砖煤气道密封性、进风箱风门调节板排布、横排喷嘴排布等方面多管齐下谋提升,最终焦炉直行系数成功稳定保持在0.94以上,为达产达效奠定了坚实基础。
将精益思想应用于能源管控,节约用电成本
自发电比例是企业能源利用率的核心指标,随着110KV双玉站和新建焦化配套发电机组投用,公司自发电比例与行业先进存有较大差距的问题凸显,动控部改善小组经过反复讨论,确定了双玉站运行电力负荷低、电力负荷受生产影响波动较大、反送电无法远程监控不利调度、煤气压力需求不一干扰发电等问题,经过一个季度的整改、巩固与提升,自发电比例得到了明显提升。6月份,公司自发电量首破“亿度”大关。同时,结合夏季用电政策优化电力结构、结合设备运行实际调整用电等级,在“分时用电”上做文章,每日对比分析尖峰电并做好监测预警,确保用电量控制在33%以下。
下一步,武安本级将持续深入推进精益管理各项工作,持续深化改革创新,以精益思想破难关、以实际改善降成本、以管理提升增效益,在高质量发展大潮中披荆斩棘、破浪前行。
文/王玉坤 供稿:张海江
本网编辑:宋廷义